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實現新氫壓縮機單臺運行 山西焦化集團達國內先進水平

  【壓縮機網中國壓縮機網山西焦化本著節(jié)能減排的目的,優(yōu)化苯加氫工藝技術,將現有的資源做到就地轉化與循環(huán)利用,解決了苯加氫生產裝置投產以來運行過程中出現的氫氣消耗量大、粗苯加工量不穩(wěn)定、三苯回收率低等問題,取得了良好社會效益和經濟效益,年可創(chuàng)經濟效益達430余萬元。目前這項科技成果通過了省科技廳鑒定,認為工藝技術達國內先進水平。

  為了掃除苯精制裝置在生產運行過程中的障礙,技術中心和苯精制廠專業(yè)技術人員通力合作,通過多次研究、試驗,改進苯加氫工藝,采用調整主、預反應器進口操作溫度的措施,逐步將預反應器入口溫度提升5℃,將主反應器入口溫度降低16~21℃左右,減少主反應器反應負荷及副反應現象的發(fā)生,降低了主反應器進出口溫差和BTXS物料中C4-C7的含量,進一步提高了“三苯”回收率。同時,采用改進煤氣壓縮機進口過濾器、煤氣壓縮機入口煤氣及冷卻器系統(tǒng)、煤氣壓縮機氣片等措施,對煤氣壓縮機冷卻系統(tǒng)中雜質進行在線處理,實現了壓縮機循環(huán)水系統(tǒng)的反沖洗,提高了冷卻效果;對煤氣壓縮機過濾網進行改進試驗,實現了在線清理,增加了煤氣壓縮機排氣量,在延長煤氣壓縮機運行周期的基礎上,大大提高了氫氣產量。

  通過近10個月的運行情況表明,該技術的實施為苯加氫行業(yè)或相近化工行業(yè)技術改進提供了新的技術支持,不僅減少了氫氣、煤氣消耗,而且實現了新氫壓縮機單臺運行,實現了穩(wěn)產提效的目標,達到國內先進水平。

標簽: 山西焦化壓縮機  

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